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AI950(AI450)型煤气加压机轴封结构改造
时间 : 2024-04-15 20:45:30 作者: 江南体育用品

  在混合站煤气加压机设备调试阶段,发现12台加压机均存在机壳与主轴配合处密封装置密封不严,煤气泄漏严重现象,轴封处煤气浓度达到1000ppm以上,不能满足设备正常运行和现场环境安全需要,影响煤气加压站的试生产和投运。宽厚板生产线即将全线竣工并进行试轧,急需要混合煤气供应,而老混合加压站煤气供应能力不够,不足以满足所有混合煤气客户的真实需求。为确保加压站按时投产,急需对加压机轴封泄漏原因做多元化的分析,并进行设备改造,保证设备安全运作和按时投产。

  根据对密封装置结构和参数分析,认为轴封结构存在的主体问题是:一,由于配合间隙值设计偏大,没办法形成良好的密封腔,在加压机引入煤气后,静止状态及低频率(10Hz)运转时,造成煤气大量泄漏;二,由于负压风轮的引入,加剧密封氮气的动散压状态,降低了氮气的密封效果;三,密封隔板数量少,密封不良。

  我们分别对一台AI950—1.19/1.09加压机和一台AI450—1.18/1.16加压机的轴封装置进行了改造。改造完பைடு நூலகம்后,经负荷试车检测,在煤气压力最高为13kPa工况下,从轴封处检测煤气浓度为15-20ppm,达到设施安全运行要求。随后,我们对其余十台加压机轴封装置全部进行了改造。

  针对混合煤气加压机轴端密封装置泄漏问题进行结构改造,在分析轴端密封结构及形式的基础上制定改造方案,通过减小密封隔板与叶轮轴间隙、去掉负压风轮、增加密封隔板数量等改造措施,解决了加压机轴端煤气泄漏问题,保证了设备安全运作。

  通过对加压机轴端密封装置实施改造,解决了加压机轴端泄漏煤气严重的问题,确保了设备安全运行和现场环境安全需要。新混合煤气加压站如期投产运行,满足了宽厚板生产线试车的煤气需求。

  [1]钢铁企业燃气设计参考资料编写组.钢铁企业燃气设计参考资料(煤气部分).北京:冶金工业出版社,1976:183—185.

  12台煤气加压机均为单级悬臂式结构离心式鼓风机,鼓风机与电机通过联轴器直联驱动,鼓风机轴向进气,上水平出气。结构简图如下:

  离心式鼓风机由机壳、叶轮、主轴、油箱、联轴器、电机组成。机壳和进气室由铸铁制成,水平剖分为上下两半,机壳通过下半部的半圆形法兰,与轴承箱连成一体。转子由主轴和叶轮等部件组成,风机叶轮进口圈采用拉别令式密封,风机轴封为迷宫式密封。

  煤气加压机的工作原理是:煤气经进气室均匀进入叶轮,当电动机转动时,在叶轮叶片的作用下煤气随叶轮非常快速地旋转。由于煤气受旋转离心力作用和在叶轮叶道内的扩压作用,使煤气的压力和速度得以提高。由叶轮流出的高压高速煤气进入扩压通道继续扩压,使高速煤气的动能进一步转变为压力能,因此进一步提升气体压力,然后通过蜗壳将煤气汇集起来鼓出加压机。

  莱钢型钢区原设混合煤气加压站一座,主要设备是四台AI1000式煤气加压机,负责对型钢区域所有混合煤气用户加压转供混合煤气。为满足莱钢扩大生产要,为新建的宽厚板生产线加热炉提供混合煤气,原混合煤气加压站已不能够满足生产要,新建混合煤气加压站一座,主要生产设备是6台AI950—1.19/1.09高炉煤气加压机和6台AI450—1.18/1.16焦炉煤气加压机,分别用于对高炉煤气和焦炉煤气加压,采取先加压后混合的方式转供混合煤气。新加压站建成投产后,将退出原混合煤气加压站的运行,由新混合煤气加压站负责型钢区域所有混合煤气用户的煤气供应。

  鼓风机机壳密封装置由内侧迷宫密封、中间负压风轮、外侧迷宫密封构成。其工作原理是在加压机高速运转时,负压风轮转动将外部空气吸收进来,在密封腔内形成对压或负压气流,以此隔绝煤气外漏,并通过内外侧迷宫密封增强密封作用,同时向密封腔通入压力较高的氮气隔绝煤气,阻挡煤气向外泄漏。

  [2]卡洛里斯,沉降式卧螺离心机技术原理及其应用[J].机电信息,2002,34:24—26.

  4.1迷宫式密封隔板与风机叶轮同心轴之间隙由原来的20—30丝减小为5—14丝。

  4.2去掉负压风轮,减少氮气引入的动散压状况。将迷宫密封模块加厚,填堵负压风轮处间隙。

  4.3将外侧原来的2道密封隔板增加为11道。同时将所有隔板制做导流偰,控制气体向外排泄。

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